客戶簡介
- 客戶:鑫銓工業
- 地區:台灣
- 產業:模具製造
- 解決方案:Moldex3D eDesign
鑫銓成立於1986年,從模具設計、製造、塑膠射出到零組件組立,皆可按照客戶的需求提供服務。總部設立在台北,員工人數約120人不等。(來源:https://www.zingchuan.com.tw )
大綱
本案例的USB外殼內部結構中,有一塊區域容易積熱,導致產品內部和外部溫差過高,產生嚴重的翹曲。為了要提高產品良率,欲採用異型水路來提高冷卻效率。由於異型水路成本昂貴,因此在建造新的模具前,鑫銓借助Moldex3D模擬分析軟體來驗證異型水路的成效,以降低生產風險和成本。透過模擬結果,鑫銓發現新的異型水路系統能夠有效解決產品內部的積熱問題,並且有效縮短冷卻時間,改善產品變形。
挑戰
- 產品內部積熱導致嚴重翹曲
- 難以預測異型水路的成效
解決方案
使用Moldex3D eDesign充填、保壓、冷卻、翹曲及暫態冷卻等模組,分析異型水路效率,並成功解決產品變形、縮短冷卻時間並提高產能。
效益
- 改善翹曲
- 縮短33%的生產週期
- 提高1.5倍產能
案例研究
為了提高USB外殼的生產良率,鑫銓嘗試改用異型水路系統來改善產品內部的積熱問題。在建模之前,透過Moldex3D輔助設計異型水路系統及預測其成效。
Moldex3D模擬結果指出,原本使用傳統水路時,內部積熱問題會導致產品變形(圖一)。接下來再以Moldex3D模擬改用異型水路的情形,並發現確實可以縮短冷卻時間(圖二)。
圖一 使用原始的傳統水路系統,發現在公模面有積熱現象
圖二 使用異型水路系統後,公模面的溫度降低
原始設計的傳統水路系統中,在第12~15秒時,公模面的溫度仍在100℃;改用異型水路之後,在第5秒就可降至70℃,翹曲問題也大幅改善(圖三)。
圖三 異型水路改善了翹曲問題
經由實際試模,發現異型水路能夠成功將冷卻時間由17~18秒縮減為7秒,生產週期減少為原始設計的1/3 (改百分比)。
圖四 異型水路模具
結果
Moldex3D成功協助鑫銓工業驗證異型水路系統的冷卻成效,讓產品開發人員後續進行建模時具備充分信心,掌握適當的冷卻時間,提高生產效率。
感謝松井、台中精機、型創科技、台灣區電腦輔助成型技術交流協會(ACMT)提供模具設計與成型機台等技術的專案合作